注释:r50047[1]=温度传感器1r50047[1]=温度传感器2r50047[1]=温度传感器3r50047[1]=控制模块的温度传感器r50047[1]=CUD模块的温度传感器r50047[1]=电机温度传感器r50047[2]:数模转换器的数值如果在其中一个状态下没有及时所需电压或反馈,则装置报告该故障。
-进线器没有吸合。-电枢回路交流侧的熔断器熔断。-功率单元内的熔断器熔断。欧陆590P直流调速器维修服务20年3.当励磁反向时,经过外部硬件励磁极性并未翻转。假如只是在下落霎时报f042,而大局部时间是正常工作的。
根本能够扫除硬件及接线问题。就是内部emf的计算值与实践速度反应的比拟问题,在工艺允许的状况下,直流电机弱磁轧钢,抛钢时有火花,如何处理。进步转速调理器的硬度,减小转速的动态速降,试试看。这个问题应该先思索电机问题,换向器。
碳刷质量,压簧的力度等等,有火花,应该是电机方面的问题,从电机换向器和碳刷方面检查一下电机。能否存在换向器或者碳刷有问题,能否要改换。1.在再生反应工作时产生主电源电压瞬时跌落2.电流环没有关于6ra70来说。
于是工程师采用降压(220v)为励磁供给一个恒定的电流电压。用维修测试直流电机为4kw、Z4直流电机。电枢电流设置到小。开机报过励磁,这是没有外接励磁控制模块,主板检测电路动作的缘故。找到驱动板上的ic3光耦,在5足上接一个5k的电阻到地,中间处连接LR1(拔掉插针),调试可调,一边检测中点电压,约2.6v时,励磁屏蔽。
这时用示波器电枢输出脉冲,很快便发现正向时有脉冲丢失。检测驱冲,幅度,波形正常。至此,判断出重载不的故障是缺相导致。又由于驱冲正常,故障锁定在输出陶瓷可控硅上。开机,经过检测,发现一个可控硅无法触发,换件后,工作正常。
ABB直流调速器的励磁板电路
本机电路的信号测试端子及两个线路板之间的连接信号电缆的端子,均以X端子(按序号)标示,但有的端子,如电流互感器X3端子为3个,其中一个为空端子,X1、X2、X7、X20、X24等端子为独立端子,只有一个引线端子,又是测试点。如果与实际电路板对照,更清楚各端子的去向。
从互感器来的电流检测信号,经X3、X5端子引入电源/驱动板上的三相桥式整流电路,整流为直流信号后,经X12的12端子输入CPU主板电路,供运行电流显示及过载报警与停机保护之用;X1、X2、X7对输入三相电压由R99、R101、R102(半可变电阻)和三只1M电阻分压和限流后,经X12排线端子送入CPU主板电路,作为电网基准同步信号和三相输入电压检测信号;X20、X24将三相全控桥输出电压引入线路板,经R103、R100整定后,由X12排线端子送入CPU主板,构成内部电压环控制和形成输出电压检测(报警)信号。
ABB直流调速器励磁电流控制电路,两片UC3842开关电源振荡芯片和光耦合器HCNW3120组成了励磁电流控制电路,电路的构成和功能与常规移相触发电路有所不同,称之为脉冲宽度调制电路更为适宜。
从端子L71输入的励磁检测信号2,一路经X12的8端子输入CPU主板电路,用作励磁电流显示和失磁停机保护;一路送入UC3844的电流检测信号输入脚5脚,用于过载时,电路停振保护。
F 8 Motor Overtemp 电机过热
F 9 Mains Undervoltage 主电源欠压
F 10 Mains Overvoltage 主电源过压
F 11 Mains Sync Fault 电源不同步
F 12 Field Undercurrent 磁场欠流
F 13 Field Overcurrent 磁场过流
F 14 ArmatureOvercurrent电枢过流
F 15 ArmatureOvervoltage电枢过压
F 16 Speed Meas Fault 测速故障
F 17 Tacho Polarity Fault 测速机极性错误
F 18 Overspeed 电机超速
F 19 Motor Stalled 电机堵转
F 20 Communication Fault通讯错误
F 21 Local Control Lost 本地控制丢失
F 22 External Fault 外部故障