佛山施耐德伺服电机驱动器常见故障分析维修
更新:2024-12-09 17:02 编号:35314827 发布IP:223.73.139.21 浏览:4次- 发布企业
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详细介绍
施耐德伺服驱动器常见故障及维修方法如下:
一、伺服电机不转动
1. 有可能是伺服电机的物理问题,也可能是伺服驱动器硬件问题。可检测驱动器跟电机以低效率工作,认证其是否能合理响应。
2. 监视控制器的脉冲输出当前值以及脉冲输出灯是否闪烁,确认指令脉冲已经执行并已经正常输出脉冲;检查控制器到驱动器的控制电缆,动力电缆,编码器电缆是否配线错误,破损或者接触不良;检查带制动器的伺服电机其制动器是否已经打开;监视伺服驱动器的面板确认脉冲指令是否输入;Run 运行指令正常;控制模式务必选择位置控制模式;伺服驱动器设置的输入脉冲类型和指令脉冲的设置是否一致;确保正转侧驱动禁止,反转侧驱动禁止信号以及偏差计数器复位信号没有被输入,脱开负载并且空载运行正常,检查机械系统。
二、无法正常工作
1. 确保驱动器已打开,驱动器内的电池充满电。如果不是,请更换电池或充电。
2. 将驱动器放在面前,关闭并打开。按住按钮几秒钟以关闭驱动器。
3. 检查驱动器是否正确通电并能工作,如果指示灯明亮的驱动器说明可以,则不能。三、存有烟雾或怪异气味
1. 如果驱动器释放出明显烟雾并伴随难闻的气味,则很有可能是里面的元器件烧了。
2. 这也许表明设备的通风或冷却系统存在问题,也可能是因为轴承、绕阻、接线或润滑量因素导致的,这些问题相对来说比较容易解决。
四、故障现象 --F01(瞬间停止)
此故障是 7 号端子和 10 号端子开路,只要将 7 号端子和 10 号端子的导线短接起来即可解决。造成此故障的原因一般是由于外部控制接线错误造成的,如果用户不是特别需要外部控制,可以将软启动内部功能代码 “9”(控制方式)参数设置为 “1”(键盘控制),就可以避免此故障。
五、故障 --F02(启动时间过长)
此故障是由于软启动器的限流值设置过低而使得软启动器的启动时间过长,在这种情况下,可以把软启动内部功能代码 “4”(限制启动电流) 的参数设置得高一些,可以设置为 1.5~2.0 倍,必须注意电机功率大小与软启动器的功率大小是否匹配,如果不匹配,在相差较大的情况下,粗暴地将参数设置为 4~5 倍,在启动运行一段时间后会因电流过大而烧坏软启动内部的可控硅模块或可控硅。
六、故障 - F03(过热)
此故障是由于软启动器在短时间内启动过于频繁造成的,操作软启动器每小时启动次数不要超过 12 次。
七、故障 - F04(输入相位丢失)
引起此故障的因素很多,如检查进线电源和电机接线是否松动;输出端是否与负载相连,负载与电机是否匹配;用万用表检查软启动模块或晶闸管是否有击穿现象,其触发门电阻是否符合正常要求(一般在 20~30 欧姆左右);内部接线插座是否松动。
八、故障 - F05(频率误差)
该故障是由于软启动器对内部电源信号的处理出现问题,导致电源频率出现误差。这种情况需要咨询公司产品研发软件设计工程师,主要任务是改进电源电路设计。
九、施耐德驱动器模块直流过压故障现象维修
变频器在停机降速过程中,多次出现模块直流过压故障,导致将用户高压开关跳掉。用户母线电压过高,6KV 电源实际母线达 6.3KV 以上,10KV 电源实际母线达 10.3KV 以上,母线电压加到变频器上时模块输入电压过高,模块报直流母线过压。变频器在启动过程中,大约到运行到 4 赫兹左右,变频器直流母线过压。由于现场变压器出厂标准接线是 10KV 和 6KV,母线电压如果过 10.3KV 或 6.3KV,就会使变压器输出电压过高,从而使模块的母线电压升高造成过压。伺服驱动器维修同一位置的不同相模块光纤接反(比如 A4 与 B4 光纤接反),造成其相电压输出过压。
十、示波器检查驱动器的电流监控输出端时,发现它全为噪声,无法读出
故障原因:电流监控输出端没有与交流电源相隔离(变压器)。处理方法:可以用直流电压表检测观察。
十一、电机在一个方向上比另一个方向跑得快
故障原因:无刷电机的相位搞错;在不用于测试时,测试 / 偏差开关打在测试位置;偏差电位器位置不正确。处理方法:检测或查出正确的相位;将测试 / 偏差开关打在偏差位置;重新设定。
十二、电机失速
故障原因:速度反馈的极性搞错;编码器速度反馈时,编码器电源失电。处理方法:如果可能,将位置反馈极性开关打到另一位置。(某些驱动器上可以)如使用测速机,将驱动器上的 TACH + 和 TACH - 对调接入。如使用编码器,将驱动器上的 ENCA 和 ENCB 对调接入。如在 HALL 速度模式下,将驱动器上的 HALL-1 和 HALL-3 对调,再将 Motor-A 和 Motor-B 对调接好。检查连接 5V 编码器电源。确保该电源能提供足够的电流。如使用外部电源,确保该电压是对驱动器信号地的。
十三、LED 灯是绿的,电机不动
故障原因:一个或多个方向的电机禁止动作;命令信号不是对驱动器信号地的。处理方法:检查 + INHIBIT 和–INHIBIT 端口。
十四、施耐德伺服驱动器故障现象分享及处理
1. 伺服电机在有脉冲输出时不运转:
监视控制器的脉冲输出当前值以及脉冲输出灯是否闪烁,确认指令脉冲已经执行并已经正常输出脉冲;
检查控制器到驱动器的控制电缆,动力电缆,编码器电缆是否配线错误,破损或者接触不良;
检查带制动器的伺服电机其制动器是否已经打开;
监视伺服驱动器的面板确认脉冲指令是否输入;
Run 运行指令正常;
控制模式务必选择位置控制模式;
伺服驱动器设置的输入脉冲类型和指令脉冲的设置是否一致;
确保正转侧驱动禁止,反转侧驱动禁止信号以及偏差计数器复位信号没有被输入,脱开负载并且空载运行正常,检查机械系统。
2. 伺服电机高速旋转时出现电机偏差计数器溢出错误:高速旋转时发生电机偏差计数器溢出错误:检查电机动力电缆和编码器电缆的配线是否正确,电缆是否有破损。
输入较长指令脉冲时发生电机偏差计数器溢出错误:增益设置太大,重新手动调整增益或使用自动调整增益功能;延长加减速时间;负载过重,需要重新选定更大容量的电机或减轻负载,加装减速机等传动机构提高负荷能力。
运行过程中发生电机偏差计数器溢出错误:增大偏差计数器溢出水平设定值;减慢旋转速度;延长加减速时间;负载过重,需要重新选定更大容量的电机或减轻负载,加装减速机等传动机构提高负载能力。
在进行施耐德伺服驱动器维修时,可按照以下流程:
1. 排查故障现象:仔细观察设备出现的故障现象,有时小的电气元件问题就能引起设备停机。
2. 确认故障原因:可使用伺服驱动器诊断仪器等现代工具进行快速诊断。
3. 清理设备:有些故障原因可能是设备内部积灰和脏物导致电气元件短路或断路,清理时务必关掉电源。
4. 更换故障元件:确认故障原因且清理设备后,若元件损坏不可避免,需更换故障元件,如电容器、继电器、电机驱动器、编码器等,更换时型号要与原来一致。
5. 调试设备:完成更换故障元件后,将设备连接到电网并检查伺服驱动器的各项参数是否正常。
6. 检验设备:完成调试后,通过简单测试确保设备可以正常运行,如在不同负载下测试设备、测试电源和控制器的稳定性等。
7. 维护设备:定期保养可缩短设备故障率、延长设备寿命,如定期更换润滑油、调整皮带松紧度、清洁散热器等。
施耐德伺服电机不转动故障分析
施耐德伺服电机不转动可能由多种原因导致。电源检查是关键一步。要确保伺服电机的电源正常,包括电源电压、电流和功率等参数。如果电源不正常,可能会导致电机无法正常启动。可以使用万用表等工具测量电源电压和电流,确保电源稳定。接线检查也不容忽视。检查伺服电机与控制器之间的接线是否正确,包括电源线、控制线和信号线等。如果接线不正确或存在松动、断裂等问题,都可能导致电机无法正常运行。需要仔细检查接线并确保连接良好。电机本体检查也很重要。检查伺服电机本体是否有异常,包括电机绕组、轴承和机械部分等。如果电机本体存在损坏或异常,都可能导致电机无法正常运行。需要拆开电机进行检查和维修。
施耐德伺服电机无法正常工作故障分析
施耐德伺服电机无法正常工作可能有多种情况。比如电机无法启动,可能是电机本身有故障,在这种情况下,应该检查电机线圈是否损坏,电机是否接触不良。也可能是控制器的软件或硬件故障,此时应该检查控制器的设置是否正确,控制器的电源是否稳定。如果电机在工作中突然停机,可能是电机过热,需要检查电机冷却系统是否正常,电机周围是否有障碍物。也可能是过载保护触发,这时应该检查负载是否超过电机的额定负载能力。如果电机无法保持定位,可能是机械部件故障,如联轴器或传动带损坏,需要检查这些部件是否损坏或松动。也可能是电机控制系统有故障,例如编码器损坏或控制信号丢失,应该检查控制系统是否正确。如果电机出现过度振动,可能是机械部件不平衡,例如联轴器失衡或传动带损坏,需要检查这些部件是否平衡。也可能是电机安装不稳定,例如螺栓不够紧或支架不平衡,应该确认电机是否正确安装。
施耐德伺服电机存有烟雾或怪异气味故障分析
如果施耐德伺服电机出现存有烟雾或怪异气味的情况,这通常是电机内部出现严重故障的信号。可能是电机绕组短路、过载导致过热,使得绝缘材料燃烧产生烟雾和异味。也有可能是电机内部的电子元件损坏,如电容器破裂等,同样会产生异常气味。一旦发现这种情况,应立即停止使用电机,并切断电源。对电机进行全面检查,检查电机的外观是否有明显的损坏迹象,如烧焦的痕迹、变形等。接着可以使用的检测设备对电机的绕组、电子元件等进行检测,确定具体的故障部位。如果是绕组短路,可能需要重新绕制绕组;如果是电子元件损坏,需要更换相应的元件。在维修后,还需要对电机进行全面的测试,确保其性能恢复正常,并且没有安全隐患。
施耐德伺服电机驱动器故障 F01 分析
通常施耐德伺服电机驱动器故障 F01 是由于电源或控制电路故障引起的。过压故障可能会导致伺服器无法正常启动或运行,甚至可能损坏伺服器的内部电路。对于施耐德伺服器过压故障的维修,要了解过压的原因。可能是电源波动、内部元件老化或是外部干扰等因素导致。针对不同原因,我们需要采取不同的修复措施,比如更换电源、更换老化元件或加装滤波器。
施耐德伺服电机驱动器故障 F04 分析
故障 - F04(输入相位丢失)。引起此故障的因素很多,比如检查进线电源和电机接线是否松动。如果接线松动,可能会导致电流传输不稳定,从而引发输入相位丢失故障。输出端是否与负载相连,负载与电机是否匹配也是需要考虑的因素。如果负载过大或与电机不匹配,可能会导致电机无法正常工作,进而出现输入相位丢失的故障。在维修时,需要仔细检查接线情况,确保连接牢固。要对负载进行评估,确保其与电机相匹配。如果负载过大,可以考虑更换更大功率的电机或调整负载。
施耐德电机在一个方向上比另一个方向跑得快故障分析
施耐德电机在一个方向上比另一个方向跑得快可能是由于无刷电机的相位搞错。这种情况下,需要检测或查出正确的相位。可以使用的相位检测设备对电机的相位进行检测,确定是否存在相位错误。如果发现相位错误,可以通过调整电机的接线方式来纠正相位。也有可能是在不用于测试时,测试 / 偏差开关打在测试位置。此时,需要将测试 / 偏差开关打在偏差位置。还有可能是偏差电位器位置不正确,需要重新设定偏差电位器的位置。在进行调整时,需要小心谨慎,确保调整正确,以免引起其他故障。
施耐德电机失速故障分析
施耐德电机失速可能是由于多种原因引起的。一方面,可能是负载突然增大,超过了电机的额定负载能力。例如,在生产过程中,如果设备的运行阻力突然增大,电机可能会因为无法承受过大的负载而失速。另一方面,可能是电机的控制系统出现故障,导致电机无法正常调节转速。例如,编码器损坏或控制信号丢失,都可能使电机失去速度控制,从而发生失速。电机的电源问题也可能导致失速。如果电源电压不稳定或过低,电机可能无法获得足够的动力,从而失速。在处理电机失速故障时,要确定故障的原因。可以通过检查负载情况、控制系统和电源等方面来确定故障源。如果是负载问题,可以考虑减少负载或更换更大功率的电机。如果是控制系统故障,需要检查编码器、控制信号等部件,并进行维修或更换。如果是电源问题,需要检查电源电压是否稳定,并采取相应的措施进行调整。
施耐德电机 LED 灯绿但不动故障分析
如果施耐德电机的 LED 灯呈绿色,但电机不转动,假设电机本身没有问题,则可能需要对 inhibit 端口进行一些故障排除。也有可能命令信号未正确连接到伺服驱动器信号。检查 inhibit 端口是否正常工作。可以通过检查端口的连接情况、信号传输是否正常等方面来确定。如果发现端口存在问题,可以尝试重新连接或更换端口。检查命令信号的连接情况。确保命令信号地和驱动器信号地相连,并且信号传输稳定。如果命令信号连接不正确,需要重新连接并进行测试。还可以检查电机的控制系统是否正常工作,例如控制器的设置是否正确、控制信号是否正常等。如果控制系统存在问题,需要进行相应的调整和维修。
施耐德伺服驱动器故障现象分享及处理
施耐德伺服驱动器可能出现多种故障现象。常见的故障有驱动器无法启动、运动不平稳、电机震动、报警等。对于驱动器无法启动的情况,需要进行故障排除。检查电源是否正常,包括电源电压、电流和功率等参数。如果电源不正常,可能会导致驱动器无法启动。可以使用万用表等工具测量电源电压和电流,确保电源稳定。检查控制器到驱动器的接线是否正确,包括电源线、控制线和信号线等。如果接线不正确或存在松动、断裂等问题,都可能导致驱动器无法启动。需要仔细检查接线并确保连接良好。对于运动不平稳、电机震动等情况,可能是机械部件不平衡,例如联轴器失衡或传动带损坏,需要检查这些部件是否平衡。也可能是电机安装不稳定,例如螺栓不够紧或支架不平衡,应该确认电机是否正确安装。对于报警情况,需要根据报警代码确定故障原因,并采取相应的措施进行处理。
施耐德伺服驱动器维修流程
施耐德伺服驱动器维修一般包括以下几个流程。是排查故障现象,在进行维修之前,仔细观察设备出现的故障现象。有时,只是一些小的电气元件问题,就能引起设备停机,并且这些故障原因只有在仔细观察故障现象后才能发现。是确认故障原因,在观察了设备出现的故障现象后,确认故障的原因。如果实在无法确定,可以使用一些现代的工具,例如伺服驱动器诊断仪器,来进行快速的诊断。是清理设备,有些施耐德伺服驱动器的故障原因只是因为设备内部积着灰尘和脏物,导致电气元件短路或断路,影响设备正常工作。定期清理设备也是维修的一个流程。在清理时,务必关掉电源。接着是进行维修,根据确认的故障原因,采取相应的维修措施。如果是电子元件损坏,需要更换相应的元件;如果是接线问题,需要重新连接接线等。维修后,需要进行测试,确保设备性能恢复正常。后是进行保养,为了延长设备的使用寿命,需要对设备进行定期保养。包括清洁设备、检查电子元件的老化情况、检查机械部件的磨损情况等。
施耐德伺服电机驱动器常见故障有多种表现形式,需要根据具体情况进行分析和维修。在维修过程中,要仔细检查各个环节,确保故障得到彻底解决。定期对设备进行保养,可以有效减少故障的发生,延长设备的使用寿命。
成立日期 | 2021年05月17日 | ||
法定代表人 | 黄华强 | ||
主营产品 | 伺服电机、驱动器 、直流调速器、变频器、触摸屏、PLC等工控产品维修 | ||
经营范围 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电气设备修理;电气设备销售;五金产品批发;五金产品零售;节能管理服务;伺服控制机构销售;智能机器人销售;工业机器人安装、维修;人工智能硬件销售;智能输配电及控制设备销售;通用设备修理;专用设备修理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:特种设备安装改造修理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | ||
公司简介 | 捷德宝维修中心隶属于佛山市捷德宝科技限公司致力于变频器、驱动器、伺服电机、直流调速器、CNC数控系统、软启动器、UPS电源、PLC、触摸屏(人机界面)、机器人示教器、工控机(工业电脑)、仪器仪表等精密电气的芯片级维修。维修中心配备经验资.深工程师多名,规范的服务流程、透明的价格体系、品质保证,维修工期短、修复率高、价格合理。并提供故障检测及技术咨询等服务。承接电气、自动化控制系统的研发设计及改造, ... |
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